混调器的主要技术参数(见表1)2工作原理图2水箱结构示意图1-蒸汽导管;2-防旋板;3-再沸腾管表1混调器主要技术参数设计出
除氧塔按水流方向,由上而下分为排气区段、起膜器组、空间区段和填料层区段,主凝结水、补给水、各处水质合格的疏水进入混调器起膜组的水室间隔,经旋膜管上的小孔喷射成射流,沿旋膜管内壁形成水膜,旋流而下,离心作用下在管出口形成旋转的水膜裙。加热蒸汽由填料层组下部上升,经气液网和篦条由水膜裙及管内壁的中空部分通过,与入口水逐级相遇,进行热质交换。将入口水加热到与混调器运行压力相对应的饱和蒸汽温度,溶解于水中的氧气及其他不凝结气体自水中逸出,经封头上部汽水分离器排气管排入大气。入口水在起膜器内完成一次除氧,在填料层完成二次除氧。
除氧水由混调器自流而下,经水箱上的汽水连通管下落,汇集于混调器水箱中。此种结构的传热系数较高,是旋膜混调器的主要特点之一。加热蒸汽也可通入水室预先加热入口水,一般情况下该阀门不必开启,仅当出口水溶氧量达不到要求时,可适当开启此阀。当除氧设备停运时,起膜器间隔中存水,可由旋膜管下端的小孔排出。填料层组的气液网和蓖条框架均为分离件组成挡圈,可由空间区段上的人孔装入或卸出。高压加热器疏水进入混调器的空间区段。
工艺流程混调器工艺流程示意图见第58页图3。混调器在补水管道上设有混调器,将加热蒸汽通入补水中。从1 500#来的脱盐水经液位调节器LIC-16401进入混调器,由低压蒸汽加热到80℃后进入除氧塔的旋膜室,再进入旋膜管形成水膜,由低压蒸汽直接加热形成饱和水,除去脱盐水中90%的游离氧。脱盐水出旋膜管后再通过篦子形成水膜,然后进入液汽网,达到进一步除去8%游离氧的目的,最后进入水箱。
机组启动时由低压蒸汽母管供汽,汽轮机运行正常后由四段抽汽供
混调器。当PISA-16405指示压力低到0.62MPa时,自动将除氧蒸汽切换自汽轮机三段抽汽。给水箱中的水经给水泵打入高压加热器中,与汽轮机三段、二段抽汽间接换热后送至锅炉。4异常现象及解决措施4.1混调器的振动4.1.1原因分析混调器在运行中不正常的振动会危及到设备及系统的安全。
混调器振动原因有如下几点:
1)负荷过大,塔内盘溢流阻塞汽流通道,产生水冲击;
2)排气带水,塔内气流速度太快;
3)喷雾层内压力波动引起水流速度波动,造成进水管摆动;
4)混调器内部故障,如喷嘴脱落、淋水盘偏斜,使水流成为柱状落下,引起水冲击;
5)混调器外部管道振动而引起混调器振动;
6)混调器满水,气水流互相冲击引起振动。
4.1.2解决措施1)判明为内部故障后应停运处理;
2)负荷过大时应降低混调器负荷。调匀混调器进水,使其波动不要过大。必要时,降低机组的负荷,以免混调器过负荷;
3)满水或排气带水时,应调低混调器水位,关小排气门进行调整。
4.2混调器满水4.2.1原因分析混调器满水会引起混调器振动的发生。严重时,通过抽汽管返回到汽轮机中,造成汽轮机的水冲图3混调器工艺流程示意图击损坏。满水的原因有如下:
1)水位自动调整装置异常,调整门失控大开,造成混调器满水;
2)运行中给水泵突然掉闸,水位调整跟不上;
3)水位表异常,给运行人员以假象,造成误判断。
解决措施汽轮机组装有
混调器水位高自动保护装置,当水位异常升高时,自动打开混调器溢流水门UV-16033,并发出报警信号,以便运行人员及时发现,并根据具体情况采取相应的措施。如自动改手动、校对水位表、起动备用给水泵等。4.3混调器超压4.3.1原因分析混调器超压会造成混调器的严重损坏。对混调器的超压保护装置应进行定期检查、试验工作,以确保其动作的灵活可靠性。