2025年04月27日 08:01:43 来源:鹤壁市华通分析仪器有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
二级破碎缩分联合制样(商品煤联合制样机组)机是引进国外制样设备技术的基础上,依据GB474--1996《煤样的制备方法》和GB/T211--1996《煤中全水分的测定方法》及电力煤炭两行业共同起草的《商品煤质量检测方法》等国家的相关要求,研制开发的新型破碎缩分一体化设备。其主要特点是:整体设计新颖合理,机构紧凑,适应水分大,制样速度快,生产效率高,使用寿命长,操作、维护、清扫均十分方便。全封密系统,无粉尘泄露,性能稳定,噪音低,可皮带输送机自动上料,从根本上改善了制样室的作业条件,是科研单位换代的理想设备。广泛用于煤炭、电力、冶金、化工、地质等行业及科研单位化验煤或其它颗粒物料试样的制备。
工作原理:
本机一级破碎系统采用劈击式破碎原理,当物料进入破碎机内,受到调整旋转的转子上的硾头离心力的冲击,使其获得一定的动能,物料与腔体内壁相互撞击、摩擦,破碎后通过筛板进入缩分系统,二级破碎系统,是由双辊破碎机组成,当一级缩分出的煤样进入该机,形成二次破碎,二级破碎主要由机座、轧辊和安全弹簧等部分构成。工作时由电机经三轮带轮、齿轮转动两个轧辊按相批方向回转,破碎物料。轧辊间隙可以在规定范围内适当调节,以控制出料粒度大小。
一级缩分系统是按一定比例可调节的槽式公样器组成,一级破碎后的煤样经一级缩分系统缩分后,少的部分进入二级破碎系统,二级缩分系统是由四分器组成,经二级破碎缩分后得到分析样和存查煤样,三级缩分系统与一级缩分器串联,得到全水份煤样和弃样,弃样得到分析样和存查煤样,三级缩分系统与一级缩分器串联,得到全水份煤样和弃样,弃样视用户可加装弃样外送系统,疳弃样输出墙外。缩分器作水平方向往复运动即切割物料,格槽朝两个方向出料,将切割物料进一步分割。使一部分收入取,一部分舍弃。这样连续不断,达到物料的不同部位有规律地采用若干点,使所取试样能代表全部关入机器的物料。
主要技术性能
一级破碎缩分部分
转子直径:250mm 转子长度:360mm
给料粒度<150mm 适应水分: ≤15%
出料粒度:<13—6 mm 出产率:1200kg/h
缩分比:1∶2—1∶8(可调) 电机功率:7.5KW
二级破碎缩分部分
对辊尺寸:200 ×150 给料粒度 13mm
出料粒度:1—3 mm 可调整 轧辊转速:380r/min
缩分比:1∶ 4(三级缩分部分) 缩分比:1∶20
整机重量:800kg 外形尺寸:130 ×800× 2000mm
安装
本机可以安装在于水平的基础上。用户收入到本机后,要进行检查,发现在直通车过程中或安装时可能出现的问题,有问题及时通知我公司,便于安装调试时有针对性的解决问题。
日常使用
使用前的准备工作:检查各部件螺栓紧固情况,如发现松动应立即拧紧。检查进料斗以及破碎腔内有无异物,如有则应清除,按要求调好缩分比,并加以固定。
设备试运转:经检查破碎机各部正常后,起动设备进行试运转。运转中发现不正常现象和噪音,应立即停机,查明原因并消除后,再次运转,正常后方可投入使用。
运转:先使破碎—缩分系统空载运转1—2min后,如运转正常,方可给料制样,给料应连续均匀。注意检查进入破碎机的物料,严防金属异物或易爆杂物,如混入,以免损坏设备和造成意外事故。为防止试样汅染,在制备每个煤样之前,可用采取该煤样的煤通过机器予以“冲洗”,弃“冲洗”煤后再制煤样。使用中若发现卡塞停机现象,必须立即切断电源,查明原因并予排除后,方可继续制样。
停机应按以下步骤进行:首先停止给料后,让设备继续运转,直接将遗留在设备各部件(特别是破碎腔内)的物料处理完毕。然后反复开、停机器几次,以排尽滞留煤样。按下红色停止按钮,切断总电源。
日常维护与保养
定期检查各紧固件是否靠。
缩分器滑动轴、减速机的传动部分应定期清洗后加油润滑。
定期检查对辊破碎机的传动皮带,调节其张紧力,如有破损及时更换。
更换筛板:先松开压紧螺栓,打开上壳,拆下两侧和后面固定筛板的螺栓,然后从后面向上取出筛板,进行更换。
更换锤破机转子总成:拆下两力罩,卸下两力的传动皮带,再拆下4颗轴承座固定螺栓,然后松开压紧螺栓,打开上壳体,即可取下进行更换。
对辊破碎机出料粒度调节:因该机对辊调节机构在设计时采用了同步调节模式,只需用随机板手调节其中一个压紧螺栓即可。顺时针右边螺栓时破碎粒度小,逆时针调节左边螺栓时破碎粒度则大。